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貼片場(chǎng)效應管管腳圖-高壓電容管腳斷裂失效分析-KIA MOS管

信息來(lái)源:本站 日期:2018-10-09 

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貼片管腳

引腳,又叫管腳,英文叫Pin。就是從集成電路(芯片)內部電路引出與外圍電路的接線(xiàn),所有的引腳就構成了這塊芯片的接口。引線(xiàn)末端的一段,通過(guò)軟釬焊使這一段與印制板上的焊盤(pán)共同形成焊點(diǎn)。引腳可劃分為腳跟(bottom)、腳趾(toe)、腳側(side)等部分。

貼片場(chǎng)效應管管腳圖

部分貼片場(chǎng)效應管的管腳排列如圖1。此外,我們]可利用萬(wàn)用表Rx1k檔判別結型場(chǎng)效應管電極,黑表筆碰觸一個(gè)電極,紅表筆依次碰觸另外兩個(gè)電極,若兩次測出的阻值都很大,則是P溝道且黑表筆接的是柵極。反之,兩次阻值均很小,則是N溝道,黑表筆接的也是柵極,但此法不能用于測絕緣柵場(chǎng)效應管。

貼片場(chǎng)效應管管腳圖

另外,還可用萬(wàn)用表估測結型場(chǎng)效應管的放大能力,如圖2。手捏住柵極后,表針會(huì )向左擺動(dòng)(或向右),但只要有明顯擺動(dòng)說(shuō)明此管有放大能力,擺動(dòng)小,放大能力弱。由于測量進(jìn)g-結電窄上充有少量電荷,每次測量后要將g-s間短路一下,否則再次測可能表針不動(dòng)。

對于大功率場(chǎng)效應管,如圖6-6 (a)所示,從左至右,管腳排列基本為G、D、S極(散熱片接D極):采用絕緣底板模塊封裝的特種場(chǎng)效應管通常有四個(gè)管腳,如圖2示,上面的兩個(gè)通常為兩個(gè)S極(相連),下面的兩個(gè)分別為G、D極;采用貼片封裝的場(chǎng)效應管,如圖2示,散熱片是D極,下面的三個(gè)腳分別是G、D、S極。

貼片場(chǎng)效應管管腳圖

貼片場(chǎng)效應管的種類(lèi)

貼片場(chǎng)效應管管腳圖

貼片場(chǎng)效應管管腳圖-高壓電容管腳斷裂失效分析

環(huán)境應力篩選試驗 (ESS試驗)是考核導彈質(zhì)量的必要手段。ESS試驗中的隨機振動(dòng)試驗旨在考核產(chǎn)品在結構、裝配、應力等方面的缺陷。導彈在生產(chǎn)中要經(jīng)歷組件、艙段、全彈3級的ESS試驗。在3級振動(dòng)試驗中多次出現發(fā)射機探測功率抖動(dòng)或功率很小的故障現象,排查后發(fā)現是發(fā)射機組件的整流器電路板上高壓電容的引腳在焊點(diǎn)處斷裂引起。

整流器電路板上有10個(gè)貼片瓷介高壓電容(在電路中起倍壓或濾波作用),在兩側鍍銀電極焊接11 mm鍍銀銅絲后插裝在印制板上,電容陶瓷底面距印制板小于0.5 mm,然后用電烙鐵焊接,最后在電容底部涂1圈硅橡膠GD414以粘接固定在印制板上。通過(guò)對斷口宏微觀(guān)觀(guān)察、化學(xué)成分分析和硬度檢測、裝配生產(chǎn)流程分析以及材料力學(xué)計算,確定斷裂性質(zhì)和原因,進(jìn)而制定經(jīng)濟、可行、有效的補償措施,并進(jìn)行隨機振動(dòng)試驗驗證,從而使最終問(wèn)題得到解決。這一研究對ESS試驗的進(jìn)行有較重要的工程應用價(jià)值。

工藝分析和改進(jìn)措施

(1)固定膠分析和改進(jìn)

硅橡膠拉伸強度為4~5 MPa,伸長(cháng)率為100%~200%,分子間作用力弱,粘附性差,粘接強度低;而E-4X環(huán)氧樹(shù)脂膠拉伸強度大于83 MPa,伸長(cháng)率小于9%,粘合性好,粘接強度高,收縮率低,尺寸穩定。從性能上明顯看出,E-4X環(huán)氧樹(shù)脂膠才能對“懸臂梁”式的高壓電容起到真正的固定作用。

對涂膠工序進(jìn)行細化,要求環(huán)氧膠固定電容高度達到電容本體的1/3,并在兩肋形成山脊狀支撐,使高壓電容與E-4X一體,振動(dòng)中不再顫振,引腳得到保護。

(2)生產(chǎn)流程分析和改進(jìn)

審查整流器電路板裝配生產(chǎn)流程,發(fā)現是先裝配高壓電容再裝配其它元件,這樣立式高壓電容為最高點(diǎn),周轉或放置時(shí),電容易受到磕碰或外力而造成歪斜,每批電路板測試或固定前發(fā)現部分高壓電容有歪斜現象,固定前人工進(jìn)行了扶正。更改工序即先裝配其它元件和粘接立柱再裝配高壓電容。這樣周轉或放置時(shí)比高壓電容稍高的立柱受力,保護了高壓電容。改進(jìn)工序前,先對電路板真空涂覆(在電容陶瓷面上形成約15 μm厚的派埃林薄膜材料),再涂硅橡膠固定。改進(jìn)后,先在電容上涂環(huán)氧膠,再在整個(gè)電路板真空涂覆,這樣在電容和膠外表面一體形成派埃林薄膜。由于派埃林薄膜表面粗糙度小于陶瓷面,膠在派埃林薄膜表面的接觸角大于陶瓷表面(接觸角越小潤濕效果越好),改進(jìn)后固定效果更好。

分析與改進(jìn)結果

高壓電容是片式SMC,焊盤(pán)應設計成長(cháng)方形的焊盤(pán),焊接采用表面組裝技術(shù)(SMT)回流焊接,這樣高壓電容不再是“懸臂梁”,正應力會(huì )因質(zhì)心降低和受力面積增大而大幅度減小。重新對電路板設計可從根本上解決問(wèn)題,但涉及大批量在制品的報廢和返修,嚴重影響導彈的生產(chǎn)交付。

在X和Y方向隨機振動(dòng)中高壓電容受交變的拉伸和剪切應力,硅橡膠粘接強度弱且固定不足高壓電容高度的1/5,基本沒(méi)有起到支撐作用,特別是Y向振動(dòng)中電容在顫振,焊點(diǎn)處受到高頻率的剪切應力,最終導致彎曲疲勞斷裂。

電路板(試驗件)換膠后通過(guò)了加強考核的隨機振動(dòng)試驗,隨后大批量正式產(chǎn)品進(jìn)行返修。新投產(chǎn)的整流器電路板按照改進(jìn)后的流程生產(chǎn),用E-4X環(huán)氧樹(shù)脂膠固定高壓電容。返修后的產(chǎn)品和按改進(jìn)措施新生產(chǎn)的產(chǎn)品在組件、艙段、全彈三級的ESS試驗均未再發(fā)生高壓電容引腳斷裂故障,表明問(wèn)題得到解決。

結論

1)高壓電容引腳斷裂性質(zhì)是疲勞斷裂;

2)裝配方式設計不合理,固定膠粘接強度不夠和工藝不完善是導致引腳斷裂的原因;

3)改用環(huán)氧膠和調整生產(chǎn)流程從工程上簡(jiǎn)單、有效、經(jīng)濟地解決了問(wèn)題。


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